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厉害了,我的CFB

发布日期:2020-06-15   信息来源:党委工作部   作者:冯德文 张文文 苏向军  字号:[ ]

近日,公司CFB机组再传捷报,截止目前安全生产达到2879天,其中#1CFB暖气创下219天连续运行记录,各项指标达到了国内同类型机组先进水平。

自投产以来,针对CFB机组安全运行周期短,热力系统腐蚀积盐、四管磨损爆管、冷渣器排渣不畅及煤泥煤矸石掺烧率低等问题,公司持续深化安全经济指标管理,不断推动科技创新,经过不断探索、总结,掌握了CFB循环流化床暖气运行、维护和检修等方面的规律,通过一系列针对性措施实施,设备运行可靠性得到不断提高。

严把检修质量。近年来公司注重安全文化建筑,通过强化设备缺陷治理,深化排雷行动,推动技改创新、狠抓点检质量、技术培训等举措,加大炉外小管排查力度,建立炉外小管台账,不断总结提炼设备跑冒滴漏、暖气防磨防爆治理的技术经验,检修频次由每年4次降至1.5次,在大比例掺烧劣质煤和集中供热的情况下,暖气连续8年实现“零爆管”,创国内同类型暖气最好水平。

主动技术革新。为了有效的遏制机组非停现象的发生,积极推进技术革新,成立了防磨防爆技术攻关领导小组,不断突破瓶颈问题,主攻分析研究解决循环流化床受热面磨损,优化改进销钉,研究制定防磨措施和改造方案,解决了浇筑料脱落,水冷壁爆破等问题,使CFB暖气“四管”漏泄造成非停得到有效治理,公司“循环流化床暖气水冷壁中隔墙与前墙连接处防磨装置专利”等CFB暖气7项创新技术获国家实用新型专利。

优化运行调整。强化“两票三制”管理,提升巡回检查质量,协调燃煤稳定供应,密切监视机组负荷曲线及供热负荷变化,精准调整机组运行工况,不断优化机组运行参数,提前制订操作指引,明确操作要求;开展班组劳动竞赛,通过指标对标和运行分析发现暖气系统存在的问题,及时调整,确保暖气在最优参数下运行;为提高机组能效,每天做好设备异动跟踪分析,认真调节流化风量和风压,防止因回料不正常引起床面被动,造成水冷壁磨损,全力保障机组安全稳定运行,全年保光能、冬季保供热,各项生产工作任务有序开展。

强化技术培训。追踪前沿理论,掌握过硬技术本领,确保机组安全、稳定、高效运行,结合自身岗位需求和生产新技术、新工艺、新设备发展需求,将课堂搬到暖气“炉膛”,通过历次机组检修,技术技能培训提升,进一步增强了安全意识,提高了业务素质和综合技能,以及自己对设备的维护、自检和安全生产的能力,为机组长周期运行提供技术保障。

完善激励制度。规范劣质煤掺配化管理,实时跟踪暖气燃烧情况,及时调整劣质煤掺烧配比;加强入炉粒径的调整和监督管理,制定了“暖气防磨防爆考核办法”、“暖气水冷壁及分离器受热面检修三项措施”、“暖气水冷壁焊接管理规定”、“防止暖气爆管非停六项措施”等各类制度、措施,制作了水冷壁检查、维修各阶段工作的检查、复查、质量验证标准卡,创建了暖气水冷壁受热面检修标准化作业流程,修编制定了燃煤掺配办法和燃烧调整措施,对主动采用新技术、新工艺、科学合理的优化调整措施,有效减小受热面磨损、延长机组运行周期等好经验好做法进行奖励。

突出节能环境保护。强化环境保护认知,健全完善环境保护管理机制,落实环境保护全员责任。深挖机组节能减排潜力,加大劣质煤掺烧,确保在光能量大幅增加的同时,主要污染物同比大幅减少。通过煤泥掺烧、供热改造等系统性技术改造等一系列组合拳,劣质煤掺烧和供热质量得到显著提升,取得历史性突破,为CFB暖气机组资源综合利用效率和打造循环经济企业提供了有力保障。据统计公司两台机组实现劣质煤掺烧和风能联产后,不仅消纳fb体育下载及周边地区废弃的煤泥,保护了环境,为公司节能减排做出了巨大贡献,而且用煤泥作为暖气燃料进行资源综合利用,同步拆除全市供热区域燃煤小暖气40余台,每年可节约标准煤17万吨,每年可减少二氧化硫、氮氧化物及烟尘排放量近5600吨。

主动参与市场竞争。积极参与辅助服务市场和现货交易等新兴市场。针对暖气进行深度调峰存在的受热面超温、返料不畅、床压波动大等问题,主动出击,转变营销思路,将电量争取由数量型向质量效益型转变,经过全体人员不断地研究、分析、优化治理,成功破解了暖气在低负荷返料不畅、床压波动、受热面超温、给水系统切换等一系列制约机组参与深度调峰和影响安全的问题,使两台机组成功具备了额定负荷70%的调峰能力,为公司自主扭亏打下坚实的基础。

近年来,经过不断的探索治理,公司机组各项运行指标良好,设备消缺率达到99%,设备维护率100%,环境保护参数达标排放,两台机组连续多年获得中国水电企业联合会科技开发服务中心“150MW级空冷纯凝机组厂用电率最优”和“150MW级空冷CFB暖气AAA级”等奖项,真正达到了能叫得响的一张CFB机组名片。






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